Problem althold, attitude hold, heading hold

Hallo Holger,

dann sprechen wir über dieselben Werte. Ich habe gerade nachgeschaut. Deine-Stabi-P Werte aus dem Extended Tuning sind eigentlich die ATC_ANG_XXX_P-Werte in der Full-Parameter-List. Und ja, die fließen auch für die Regelung durch den Autopiloten mit ein. Von daher würde ich sie lieber auf 4,5 lassen. Der Wert passt eigentlich auch ganz gut, denke ich. Das ist relativ unabhängig vom Modell, weil sie beschreiben, wie eine Abweichung zwischen Soll- und Ist-Attitude in eine Drehrate umgewandelt wird. Das heißt aber auch, sie werden immer verwendet, wenn Du eine Attitude-Vorgabe hast (sprich auch in Pos hold, Loiter usw.) Nur eben in Acro nicht.

Stimmt. Aber da auch das nicht modellspezifisch ist (mal abgesehen davon, dass Du vielleicht bei einem sehr großen Hubschrauber willst, dass der etwas weicher manövriert), würde ich die Werte mal alle so lassen, wie sie sind. Da hat u.a. Chris schon viel Zeit rein gesteckt und das ist ziemlich gut so wie es ist.

Vieles ist im Sender einfacher einzustellen. Aber der Autopilot braucht diese Information ja. Sonst kommt es eben zu solchen Sprüngen usw. wie Du sie hast. Wie gesagt. Mach mal in Ruhe die Setup-Videos durch, dann funktioniert sicher schonmal alles besser. Das braucht halt seine Zeit.

Teste zur Sicherheit aber auch nochmal, ob das mit der Karte übereinstimmt. Du könntest ja z.B. die Nase auf einen großen Baum in der Ferne zeigen lassen und dann schauen, ob deine Linie in MP genauso auf den Baum zeigt. Dann bist Du sicher, dass der Kompass stimmt. Funktioniert Dein externer Kompass denn nun? Das wäre schon gut.

Ich verstehe nicht ganz, wie das bei Dir mit nur 2 Servos funktioniert. Wie kannst Du damit eine TS mit Pitchverstellung ansteuern? Aber auf jeden Fall muss die Taumelscheibendrehung passen. Mag sein, dass sich durch Deine Tandem-Anordnung einiges kompensiert und dass sich da ein gut eingestellter Flugcontroller nichts anmerken lässt und das alles brav aussteuert. Aber Du machst es dem Controller damit ganz schön schwer. Und das heißt natürlich auch wieder: Du kannst gar nicht bis an die Grenzen tunen und Dein Autopilot wird seine Aufgaben schlechter und ungenauer erledigen als er theoretisch könnte, es kann zu irgendwelchen Schwingungen/Pendelbewegungen kommen usw. Wenn Du sowieso vor hast, auf 3 Servos umzurüsten, würde ich vorschlagen, Du machst das zuerst, denn alle Zeit die Du jetzt ins Tuning und die Bekämpfung irgendwelcher komischer Autopiloten-Probleme steckst, ist eigentlich unnötig, weil mit 3 Servos vermutlich eh alles anders (und sehr wahrscheinlich auch besser) ist. Selbst wenn sich die Effekte vollständig kompensieren, sind Deine Tuningwerte völlig andere, weil die Ausschläge an den Taumelscheiben ja ganz anders sind.

Wenn Du kannst, würde ich den Pixhawk dann im Zuge dieser Umbauten auch näher an den Schwerpunkt setzen. 45 cm sind schon ne Menge.

Ich weiß, ist alles viel Arbeit. Aber wie gesagt: Meine Erfahrung ist, dass sich die Arbeit, die man in ein sauberes Setup investiert mehr als bezahlt macht. Die ganze Zeit sparst Du hinterher wieder ein, wenn Du Dich nicht mit irgendwelchen merkwürdigen Problemchen rumschlagen musst, von denen keiner so recht weiß, woher sie eigentlich kommen…

Viele Grüße

Felix

hallo Felix,
habe wieder gewerkelt.
jetzt jeweils 3 servos und die Verdrehung, jetzt geht alles rechtwinkelig.

Auch die Pitchkurve im MP eingestellt bei 100% Knüppel im Sender.

Der Kompass zeigt wirklich genau, stimmt mit der Landschaft und einem anderen elektronischen Kompass direkt überein. Poshold hatte er ja auch bestens gemacht.

beim Tandem reichen normal 2 Servos pro Taumelscheibe, da nur die Rollbewegeung (für roll und yaw) gesteuert wird. Nick geht ja über unterschiedliches pitch hinten und vorne, die Taumelscheiben sind in nickrichtung gesperrt. das erreicht man durch jeweils 2 v-förmige anlenkungen, also von einem Servo zu zwei Punkten an der TS. dadurch ist sie in nickrichtung arretiert.
Oder eben durch ein 3. Servo. das ja nur bei collective pitch und nick gleichzeitig mit den beiden anderen Servos rauf und runtergeht.

Was mache ich aber, wenn er sich doch bei althold aufschwingt?

Die Blattaufhängungen sind hoch und runter beweglich und gedämpft, muss beim Tandem so sein, sonst erreicht man nicht die für yaw erforderliche gegensinnige Rotorkreisverschränkung.
Da er sich ja nicht wie ein “normaler” bei roll (und und hier yaw) zur seite neigen kann, müssen das die Rotorkreise übernehmen.
Tandem mit starrem Rotorkopf und steifen Kohleblättern ist um die Hochachse fast nicht zu steuern.

gibt es außer dem PSC_ noch einen anderen Wert, den man dann probieren könnte?
bei loiter war das aufschwingen ja gefühlt besonders stark.

Viele Grüße Holger

Hallo Felix,
noch ein kleiner Nachtrag:
habe mir die Videos nochmal angesehen. eigentlich habe ich mit den mittlerweile ganzen Verbesserungen alles richtig gemacht.
Einzig H_SV_MAN hate ich bislang noch nicht genommen. Col_max und _min konnte ich ja so einstellen.
Die Mitte ging allerdings nicht.
Jetzt bei H_SV_MAN geht das Verstellen in der Mitte.
Allerdings bei _min und _max zieht er die TS schief, d.h., 2 Servos gehen nach oben, eins nach unten.
Muss man das zwingend über diesen Punkt machen?

Und nochmal MP: seit heute ist in der Param-Liste die Darstellung so. Ich kriege die Reihe rechts, wo man das häkchen machen kann, nicht kleiner.

Viele Grüße Holger

Hallo Felix,
mein erster dropbox-versuch

gruß holger

hello,Holger,
I set H_RSC_MODE to 3, and the throttle reaches the fixed speed when the input of the 3 channels of the remote control reaches 25%. But I haven’t flew up yet. My aircraft body shakes very much.

hello moluav,
i think i can’t help you, please read the communication before with Felix.
Aru you flying single heli or Tandem?

holger

Tandem,Our machine is built with carbon fiber sheet and aluminum alloy. Not as delicate as yours

Hallo Felix,
nach Hinweis von einem anderen Kumpel habe ich mit “Sensor Position Offset Compensation”
die 45 cm eingestellt - das war die Lösung. Kein horizontales Schütteln mehr, scheint alles gut.

Nachdem der externe Kompass jetzt auch richtig geht, bleiben die TS beim hochlaufen auch gut gerade, war wohl auch eine Ursache.

Heute alles nur kurz probiert, scheint alles zu laufen, werde weiter berichten.

Viele Grüße Holger

Hallo Holger,

das sind doch schonmal riesen Fortschritte! Klasse!

Heißt das, Du hast Deinen externen Kompass jetzt auch kalibriert bekommen? Ansonsten kannst Du mal einen Log machen, wie Du den Heli in alle Richtungen drehst und mir dann schicken. Dann kann ich Dir sagen, ob die Einbaurichtung stimmt. Das wäre nämlich ein Grund, warum er sich nicht kalibrieren lässt.

Ah okay. Jetzt verstehe ich das mit Deinen zwei Servos an jeder TS endlich. Aber warum brauchst Du dann eine virtuelle TS-Verdrehung?

Das ist ja interessant. Du hast schon bei althold solche Probleme? Das ist ja quasi der unterste automatische Flugmodus. In dem Fall schick mir einfach den Log, dann schaue ich mir das mal an…

Mit den PSC_ Werten hängt das dann aber nicht zusammen. Der PositionController ist ja im AltHold gar nicht aktiv.

Ohh, dann stimmt da aber einiges nicht! Die richtige (und möglichst präzise) Einstellung von H_COL_MAX, H_COL_MID und H_COL MIN ist von größter Wichtigkeit! Wenn der Controller das nicht hat, kannst Du nicht erwarten, dass irgendwas funktioniert. H_SV_MAN ist übrigens nur ein Parameter, den Du für die Einstellung verwenden musst. Der wird aber soweit ich weiß bei jedem Reboot zurückgesetzt, damit Du nicht versehentlich mit einer falschen Einstellung starten kannst.

Schau Dir bitte nochmal die Setup-Videos von Chris genau an und mache wirklich alles Schritt für Schritt genau so.

https://ardupilot.org/copter/docs/traditional-helicopter-configuration.html

Wenn Du zu irgendeinem Punkt Fragen hast, helfe ich Dir gerne weiter.

Zu Deinem Problem mit der MP-Darstellung: Wenn Du mit der Maus ganz oben exakt auf die senkrechte Trennlinie zeigst, müsste eigentlich ein „Verschieben-Symbol“ auftauchen. Bei Dir nicht?

@moluav: Are you flying electric? In that case you could use H_RSC_MODE 2 and the governor of the ESC. I’m doing it like that with my machine.

Perfekt. Der Parameter war mir jetzt übrigens auch neu. Ich habe im sehr hohen Geschwindigkeitsbereich auch Probleme mit leichten Nick-Schwingungen und habe das bisher aber immer aufs Tuning geschoben. Vielleicht liegt es ja daran. Werde ich auch mal ausprobieren.

Habe mir gerade Deine Logs angeschaut und ein bisschen aufgeräumt. Da waren ja sehr viele Dabei, in denen der Heli gar nicht geflogen ist. Grundsätzlich schaut’s ja schonmal nicht so schlecht aus. Das Tuning könnte man noch etwas verbessern. Probier mal ILMI auf 0.008 zu stellen. Das sollte noch problemlos gehen. Dann hält sich der Heli auch viel besser an Deine Attitude-Vorgaben und driftet nicht. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass Deine P-Werte allgemein noch ein bisschen höher eingestellt werden könnten. Für mich sieht das so aus, als würde der Heli ein bisschen ungenau/schwammig fliegen. Kann das sein? Schau Dir mal den Tuning-Guide an und hangle Dich daran entlang.

Falls Du Fragen hast, melde Dich.

Viele Grüße

Felix

hallo Felix,

jo, der externe kompass im GPS ist jetzt kalibriert und zeigt richtig an.

Die TS-Verdrehung braucht man, damit die anlenkung "rechtwinkelig " ist. ist beim zweiblatt kein Thema.
in meinem Rotor - Bericht habe ich das ganz gut verständlich dargestellt. das quer (90 Grad) zum Heli (längsachse) stehende Rotorblatt darf bei “roll” keine Bewegung machen. falls doch, kann die TS elektronisch so hingedreht werden, das es so ist. bei vielen dreiblatt ist das so, ab vierblatt geht es nicht ohne.

H_sv_man habe ich immer noch nicht verstanden. ich kann col_min und -max normal in den paras einstellen, bleibt so und funktioniert auch.
Col_mid kann ich in den paras zwar verändern, die TS ändert sich aber nicht. Wenn ich das über H_SV_MAN (mid=3) mache, geht die Veränderung zwar. aber wenn ich H_SV wieder wegschalte, geht sie in die alte Position zurück.
Es kommt aber so hin, dass ich sie nicht großartig verstellen muss. wäre nur praktisch, die zwei TS schnell aufeinander (fein)abzustimmen zu können.

Die TS werden auch nicht mehr “schief” runtgergezogen, war wohl was anderes.
Ebenso die eigenartigen reaktionen. wenn man AHRS position nicht richtig einstellt …

Die P-werte können nun sicher wieder etwas höher, wobei roll hier ziemlich empfindlich ist.

Aber insgesamt nach den letzten Versuchen sieht es schon sehr gut aus.

Viele grüße Holger

Hallo Holger,

super, dass Dein Kompass jetzt auch funktioniert.

Ah, alles klar. Das meintest Du. Hast Du das denn in der Software so eingestellt, dass es jetzt genau passt? Denke das kann das Tuning schon erheblich beeinflussen. Auch wenn sich die fälschlich eingesteuerten Momente durch den jeweils anderen Rotor theoretisch ausgleichen sollten.

H_sv_man ist einfach ein manueller Modus, damit Du min mid und max richtig einstellen kannst. Geh mal einfach ins Menü „Heli Setup“ Das kann man am besten von da aus machen. Wenn Du den Heli gerade eingeschaltet hast, ist die Lageregelung aktiv. Das heißt, wenn Du den Heli bewegst, bewegt sich die TS. Demzufolge kannst Du das TS-Setup gar nicht präzise durchführen. Deshalb klickst Du auf das Feld „Manual“ (das ändert den Wert von H_SV_MAN) und JETZT kannst Du das Setup machen.

Es geht hier aber nicht um Endanschläge!!! Es geht darum, dass Dein Controller die maximale und minimale Pitch-Einstellung lernt. Also unbedingt mit Pitchlehre machen. Sonst wird das nichts. Bei mir habe ich ±12° eingelernt. Für Deinen Heli wäre das vielleicht ein bisschen extrem. Du weißt ja sicher am besten, was Dein Heli da braucht.

Genau das soll sie doch auch. Der Controller muss hier nur lernen, wo EXAKT 0° sind. Also im Heli-Setup auf „Manual“ stellen, dann „Zero“ klicken (damit die TS auf die eingelernte Mittelposition springt), dann den Wert so verändern, bis die Pitchlehre exakt 0° zeigt. Kurz warten (damit die Werte gespeichert werden). Rebooten. Zur Sicherheit nochmal überprüfen. Fertig.

Die Mittelposition ist wichtig, damit das auch mit dem Umschalten von manuellen in automatsche Flugmodi und zurück gut klappt.

Schaue mir gleich noch Deine neuen Logs an. Schreib mir mal, was Du geändert hast oder worauf ich achten soll.

Viele Grüße

Felix

Deine D-Werte sind ein bisschen hoch (ja, auch wenn die Zahl sehr klein aussieht). Falls es sich ein bisschen so anfühlt wie fliegen unter Wasser oder im Honig und irgendwie komisch verzögert erscheint, nimm den Wert mal ein bisschen runter.

Hallo Felix,
war heute wieder unterwegs und habe Dir schon die logfiles geschickt.

Noch mal zur Anzeige von MP auf meinem PC: ich kann den kleinen Balken oben anfassen, aber nicht verschieben. die anderen links davon kann ich verschieben.
Mein PC ist noch Win 7.
auf meinem Laptop ist win10, da ist der Fehler nicht. Auch wiederholtes downloaden von älteren MP-Versionen = keine Ä’nderung. liegt ggf. an Win 7? war aber zu Anfang nicht da, erst seit kurzem.

Heute wieder geflogen. Ich glaube, mit dem Kompass stimmt doch etwas nicht. es gibt keine Fehlermeldungen, und im Kompass-menue sind die Ziffern auch grün. Aber im Vergleich mit der Landkarte und auch einem externen Kompass zeigt er nicht immer die richtige Richtung, mal genau, aber manchmal Abweichung bis 20 Grad.
Das war beim letzten mal nicht so.

Möglicherwise ist das die Ursache für folgende Erscheinung?:

manchmal wenn ich von acro auf Poshold schalte, driftet er erst einige Meter und fängt sich dann. Er hält dann zwar die Position, aber bei etwas Wind muss er diese mit deutlichen Ausschlägen korrigieren, einmal muste ich wegen des “Aufschaukelns” abbrechen.
Gefühlt müsste er viel spontaner, früher mit der Korrektur beginnen.
GPS -anzeige ist immer positiv.

Sollte der Kompass nicht die Ursache sein:
kann man das Steuerrverhalten irgendwo ändern?
Oder, was auch gut ginge: ihm statt einer möglichst geneuen Positionshaltung einen “Kreis” (vielleicht 50 - 100cm) geben, in welchem er seine position als “gefunden” annimmt? dann wären die Korrekturbewegungen nicht so hektisch. Sie sollten ja ungefähr so sein, als wenn ich ihn von hand halte.

Wenn doch der Kompass die Ursache ist: was tun?
kann er möglicherweise von den Metallteilen gestört sein?
leider kann ich ihn ja nicht wei beim Copter nach oben rausragen lassen oder beim normalen Heli hinten auf dem Heckrohr.
Er hat jetzt von der vorderen Rotorwelle, den Servos usw. einen Abstand von 20cm.
Vom Motor dahinter (gleiche höhe / Ebene) 30 cm.
nach hinten sind es 85 cm.
Ich könnte ihn etwas höher setzen, aber irgendwann kommt natürlich die Rotorebne, ca. 15 cm gingen wohl.

Fall ich noch mal kalibrieren soll (letztes mal mit “relaxed”), welche Bewegungen muss ich machen?
beim letzten kalibrieren hatte er die “Störsachen” natürlich auch um sich rum.

Aber sonst bei Acro fliegt er gut, wie vorher gewohnt.

Gerade aktuell hat mich mein Kumpel angerufen. Er hatte bei seinem Heli bei POShold die gleichen Effekte wie ich oben beschrieben. bei ihm ist der Kompass auch relativ nahe an Rotorwelle und antrieb.
Bei seinem anderen Heli hat er das Problem nicht, da ist der Kompass ganz hinten auf dem Heckrohr.

Viele Grüße Holger

Hallo Holger,

dass Du den Balken anfassen aber nicht verschieben kannst, ist mehr als merkwürdig. An Windows 7 sollte das aber nicht liegen. Du könntest versuchen, MP komplett zu deinstallieren (z.B. mit Revo Uninstaller oder einem anderen Tool Deiner Wahl). Windows lässt da manchmal noch Konfigurationsfiles übrig, die dann nach den neu installieren wieder genutzt werden. Wenn da irgendwas kaputt ist, bleibt es auch nach einer (normalen) Neuinstallation kaputt.

Ja, sowas hatte ich vermutet. 20 Grad ist für so eine Flugsteuerung sehr sehr viel und kann ggf. beim Anfliegen von Wegpunkten zu irgendwelchen seltsamen Effekten wie Abwärtsspiralen führen, die Deinen Heli im schlimmsten Fall sehr unsanft am Boden ankommen lassen.

Was mir ein bisschen Sorge macht, ist die Nähe zum Motor. Da fließen ja sehr große Ströme, die Dein Magnetfeld extrem verändern. Kannst Du den Kompass nicht irgendwo anders hin bauen? Ganz vorne? Ganz hinten? Die Kabel lassen sich ohne Probleme verlängern. Das Signal ist digital (I2C-Bus).

Zweiter Punkt: Das Kalibrieren ist natürlich auch ganz wichtig. Du musst den Heli dabei langsam und am besten mehrfach vollständig um alle Achsen drehen. Es gibt aber viele Videos im Netz, die das schön zeigen.

Kalibrieren mit “relaxed“ ist natürlich auch schon naja… eher ungut. Eigentlich sagt das schon, dass irgendwas nicht so richtig passt.

Das kann schon auch mit dem Kompass zu tun haben. Sicher aber auch mit dem Tuning. Ich schlage daher vor: erstmal das Kompassproblem lösen, dann sauber tunen, bis der Heli präzise und knackig reagiert und dann erst irgendwelche automatischen Flugmodi angehen. Vorher macht das einfach keinen Sinn. Die PSC_Werte würde ich erstmal wieder auf default stellen, falls das nicht schon der Fall ist.

Weißt Du, dass man die Tuningparameter (und einiges andere auch) über einen Schieberegler oder Poti auf Kanal 6 live anpassen kann? Das ist sehr nützlich. Dann kannst Du fliegen und ausprobieren, wie weit Du die Werte hochsetzen kannst, ohne in Oszillationen zu kommen.

Viele Grüße

Felix

Hallo Felix,
dann werde ich das mit dem Kompass mal sehen, wo ich ihn hinkriege.

das mit kanal 6 kenne ich, schon dauernd benutzt.

In der Tuninganleitung steht ja, dass man mit den VFF - Werten anfangen soll, geht ja auch über den schieber. die sind im extended aber ja nicht zu sehen. werden die automatisch gespeichert?
den PSC_ hatte ich schon leicht wieder angehoben, scheint zu gehen.

Einen merkwürdigen Effekt hatte ich auch noch:
ich habe ihn in POShold einige Minuten auf der Stelle stehen lassen, ging gut. plötzlich fing er von allein an, um die Rollachse zu schwingen. Allerdings ist er um die Rollachse immer schon sehr empfindlich.

Was ist mit der Idee (auch wenn alles richtig läuft) die Empfindlichkeit / Positionshaltung vom GPS etwas zu reduzieren?

MP Installation schaue ich auch mal.

danke und Gruß

Holger

hallo Felix,
ich bin der Verzweiflung mal wieder nahe.

habe gestern die Position vom GPS nach vorn verlegt und neu kalibriert, ging sogar im “default”.

Die Richtung schien er auch genau anzuzeigen.
Aber das GPS zeigte nicht genau. die Position bei mir im Garten schwankte / kreiste bei Stillstand immer um mehrere Meter. Dabei zog er diesen lila strich hinter sich her. GPS / 3D okay, keine Fhelermeldungen

Also heute fliegen gegangen. wieder das gleiche: bei poshold sehr schwammig und zunächst mit Verzögerung.
Die Kompassrichtung hatte auch wieder Abweichung auf der Karte, geschätzt 10 grad. auch wieder am Boden schwanken / kreisen um die Position, wieder keine Fehlermeldung.

Wieder zu hause, das GPS wieder zurück zwischen vorderer TS und Motor, aber höher als der.
Neu kalibriert, ging auch wieder im default.
Aber wieder das gleiche. Die richtung scheint er richtig anzuzeigen. (mal davon ausgehend, dass der Richtungsstrich auf der karte, wenn senkrecht, genau nord / süd ist.)
Hier habe ich wieder eine Abweichung von einem andren Kompass.
und wieder eine falsche GPS-Position, im Nachbargarten und wieder mit schwenken / kreisen.
wieder keinerlei Fehlermeldungen.

habe den MP mit revo uninstaller deinstalliert und wieder neu - aber keine Änderung mit der Spaltenbreite.

es hört nicht auf…

Viele Grüße Holger

Hallo Felix,
kleine Ergänzung.

habe noch mal alle params für den FC auf default gesetzt - keine Änderung.

dann noch mal zurück 3.6.11 genommen (vor kurzem kam ja 3.6.12) - auch keine Änderung.

ich konnte den kompass jedesmal problemlos auf default kompensieren. er zeigt auch in alle Richtungen offenbar richtig an, bei nord/süd - ost /west auf der karte jeweils senkrecht / waagerecht, die Gradangabe stimmt scheinbar auch überein.

Aber nach wie vor das GPS. es zeigt am Boden eine Positionsabweichung im Kreis von mehreren Metern und schwenkt dabei ständig langsam in verschiedene Richtungen.
Auch egal ob Sender an / aus oder armed / disarmed.
laut MP empfängt er 14 Satelliten.

Wenn ich arme, zeigt er in dem Moment die auf der karte befindliche position an (mit dem kleinen grünen H). er schwenkt dann aber weiter, bei erneutem armen dann die neue Position.

Alles ohne laufendem Motor. und wie immer ohne jegliche Fehlermeldungen.
Mit dem Verhalten kann er bei Poshold natürlich nichts werden.

was könnte das sein?

Viele Grüße Holger

Hallo Holger,

also wenn ich es richtig verstehe, ist Dein größtes Problem im Moment ein ungenaues GPS.

Als ersten Punkt müssten wir natürlich wieder Störquellen im Heli ausschließen. Hast Du irgendwelche BEC’s oder dergleichen in der Nähe? Am Besten wie gesagt die größtmögliche Entfernung zu aller Art von Elektronik einhalten. Das gilt besonders auch für Telemetriesysteme, Empfänger usw. aber auch LIDAR, BECs und ganz besonders Regler und Motor.

Punkt zwei: Du brauchst eine freie Fläche. Baume, Hauswände, steile Hänge usw. können das Signal reflektieren und zu Multipathing führen.

Punkt drei: Was hast Du für ein GPS? Hat das den m8n-Chip drin? Vielleicht hast Du einfach ein billiges Modul, das gar nicht richtig funktionieren kann.

Was zeigt die Telemetrie? Rechts unten in der Ecke vom künstlichen Horizont findest Du eine Angabe, die bei mir z.B. lautet: „GPS: 3D dgps“. Das weist darauf hin, dass ich im differential GPS-Modus bin, bei dem das normale GPS-Signal (das durchaus mal schwanken kann) noch durch eine ortsfeste Vergleichsstation in der Nähe korrigiert wird. Dadurch können atmosphärische Störungen weitestgehend herausgerechnet werden und Dein Signal wird genauer.

Wenn Du mir sagst, was bei Dir dort steht, kommen wir dem Problem vielleicht eher auf die Spur.

Viele Grüße

Felix

hallo Felix,
am GPS selber kanns nicht liegen, es ist das original von Holybro / Pixhawk, das bei dem PIXmini 4 mit dabei war.

es ist weitgehend frei von allen “störquellen”, und er Fehler war ja auch im Stillstand, also ohne “Starkstrom”.

War eben extra noch mal draußen im Garten, um zu schauen. Diesmal scheint alles richtig.
nach dem Einschalten ist nach ca. 30 sec. die blaue GPS-leuchte da. da sind es schon min. 9 Satelliten.
im Schirm steht zunächst “3d gps fix”. nach ca. 2 - 3 min. kommt dann " gps 3d dgps" und min. 13 Satelliten - also alles bestens.
Die Richtung, wie er steht, stimmt, und auch mit dem Vergleichs-Kompass und der Karte.
die Schwankungen waren eben auch kleiner als sonst.

Das ist aber nicht immer so. heute am tage hatte ich wieder größere Abweichungen.
Und gestern auf der Wiese auch wieder. eine Abweichung von ca. 10 Grad nach rechts, und bei genau nord/süd und ost /west waren die linien auch nicht waagerecht / senkrecht zur Karte.

GPS 3d fix wird immer sofort angezeigt. auf dgps hatte ich bislang noch nicht geachtet.

Es scheint auch so, dass er nach dem Einschalten innerhalb der ersten paar Minuten diese Schwenkung nach rechts macht und dann steht.
Ich hatte ihn gestern auf der Wiese auch nochmal neu kalibriert (was jetzt im default immer schnell geht).
gleich danach beim einschalten hatte er sofort die 10 Grad Abweichung.

Alles sehr misteriös…

Viele Grüße Holger

Hallo Felix,
Dir / Euch Frohe Weihnachten und nochmals vielen Dank für die bisherige Unterstützung!!

Holger